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SNCR脱硝技术在循环流化床上的应用分析

时间:2015-11-24 09:34 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:黄新升 点击次数:

  【摘 要】本文以作者工作的公司为例,主要介绍#1#2锅炉SNCR脱硝技术的工作原理,以及锅炉烟气脱硝改造经验,自控运行控制及运行注意事项。锅炉脱硝改造后,烟气的NOx浓度排放明显下降,满足了国家倡导低碳经济、节能减排工作要求。
  【关键词】脱硝技术;自动控制;节能减排
  前言
  近些年来,随着我国社会经济的快速发展,国内能源的消耗量也在逐年增加,随之而来的是NOx排放量的增长,给大气环境带来了高度污染。NOx排放控制有两种途径,一是控制原始的NOx的生成量;二是采用有效的烟气NOx脱除技术。在燃煤电站NOx排放的控制方面,国内建立了一批烟气脱硝工程,不断加大NOx排放的控制力度,NOx排放的增长势头已基本得到了控制,NOx排放总量将不断降低。根据环保部门发布的GBl3223—2011《火电厂大气污染物排放标准》,从2012年1月1日开始,国内所有新建火电机组NOx排放量要求达到100mg/m?以下,为了满足国家减排新要求,所有的新建机组都有安装脱销装置,同时,现役机组的脱硝改造势在必行。
  1 概述
  我公司属于国家级重点节能环保型电厂,于2010年投入使用两台320MW循环流化床机组。我公司严格按照国家环保部门对烟气NOx要求,对1号、2号锅炉进行脱硝改造,每台锅炉配置炉内烟气脱硝一套,采用“一对一”方式,公用系统按2台炉设置。脱硝系统采用选择性非催化还原法(SNCR)脱硝工艺,还原剂为尿素,脱硝效率≥52%,即NOx排放浓度低于175mg/m3(6%O2,干烟气)。
  2 SNCR烟气脱硝技术原理
  SNCR脱硝是目前主流的烟气脱硝技术之一,该工艺是在800℃~1250℃温度范围内,采用氨水、尿素等还原剂选择性地还原烟气中的NOx,实现NOx的脱除,该脱硝工艺无需催化剂。
  3 脱硝系统的控制要点
  按环保相关规定要求,采用单独的分散控制系统(DCS)。将锅炉尾部烟道的NOx作为反馈值,控制喷入炉内还原剂量,同时相应调整稀释水的流量,使得还原剂量加稀释水量等于喷枪喷射量并保持恒定,使得NOx质量浓度不高于100mg/m3,氨逃逸质量浓度不高于8mg/m3。系统整体处于自动模式下运行。锅炉负荷变动幅度大时,SNCR系统可处于手动模式下运行。
  4 我公司SNCR脱硝系统情况
  4.1 我公司根据现场情况:#1#2锅炉烟气脱硝选择SNCR脱硝工艺,主要有以下原因:
  (1)流化床锅炉NOx排放浓度通常较低,统计改造前6个月的NOx浓度,最大值350mg/m3,最小值70mg/m3,前6个月的平均值124mg/m3,根据现阶段对NOx浓度排放要求小于200mg/m3,我公司NOx浓度基本在合格范围内。(2)机组在不同负荷下运行时(180MW~320MW),炉膛出口烟温(即旋风分离器入口烟道温度)为863~919℃;分离器出口烟温840~956℃,满足SNCR脱硝反应需要。(3)经济性好:由于该反应是靠锅炉内的高温驱动的,因此投资成本和运行成本比SCR低。(4)我公司脱硝系统属于改造项目,SNCR脱硝工艺占地少,设备简单,不需单独设置反应器,改造方便实用。(5)这种脱销技术对锅炉的各种运行参数没有什么太大的影响,同时也不需要进行锅炉燃烧设备及受热面方面的改动。
  4.2 主要设备参数及设计情况
  (1)主要参数。烟气流量:1138152(干基,6%)Nm3/h烟气温度:900℃含氧量:3.2%;锅炉脱硝系统改造后主要指标:NOx浓度:45-170mg/Nm3;NH3逃逸量:1.2-6.5mg/Nm3;脱硝效率:≥52%;
  (2)脱硝自动控制系统及运行。为方便运行操作,同时有效控制烟气NOX排放量,该脱硝系采用DCS监控。#1#2炉脱硝工艺炉区反应控制系统所需IO点各为40点,不再设立单独DCS控制柜,分别进入1、2号机组DCS控制(上海新华XDC-800系统);尿素站等公用系统设备的控制系统单独设置一个远程控制柜(南京科远V3系统),配置1对冗余控制器(DPU),机柜布置在尿素站附近综合泵房辅控DCS远程机房内,以光纤通讯方式进入辅控DCS控制网络。1号、2号炉脱硝系统画面、参数显示能按照国家环保部门最新文件要求,完成脱硝环保数据上传。
  (3)运行自动控制及调节。启动顺序(首先进行一键启动操作,然后对其进行自动跟踪调节,不需要人为干涉。)
  启动“泵组”(通过人工联络启动或将共用系统的泵组控制接入炉前喷射系统)启动尿素溶液输送泵(00HSJ01AP003/00HSJ01 AP004)和稀释水输送泵(10HSL01AP001/10HSL01 AP002),5s。
  按“#1启动”键(每套锅炉设置单独的启停键,设置温度联锁,旋风筒进口温度(10HDF11CT001B~10HDF14CT001B)≥820℃方可启动炉前喷射系统)
  开启#1压缩空气管路的气动开关阀(10HSK01 AA101),5s;
  开启#1混合管路气动阀(10HSK01 AA101);
  开启#1稀释水调节阀(10HSL01 AA101)和#1尿素溶液调节阀(10HSJ01 AA101),5s;
  根据NOx、NH3排放量调节#1尿素溶液调节阀(10HSJ01 AA101)的开度;
  #1稀释水调节阀(10HSL01 AA101)根据喷射总量不变,自动跟踪调节。
  (4)系统运行与调节。本脱硝系统单套总喷射量为4.88t/h,单喷枪喷射量为~153l/h,除盐水量为喷射总量减去氨水喷射量。氨水喷射量根据排放值、NH3逃逸量及旋风筒进口温度调节。喷枪为双流体形式,采用压缩空气雾化。单枪流量Q=153l/h,喷射压力:2-3bar;单枪雾化空气耗量:22.5m3/h,喷射压力:2-3bar。保护风须一直开启,跟随锅炉启停!喷枪安装要求:喷嘴前端缩进烟道壁约10mm。
  5 设计及运行主要事项
  (1)SNCR脱硝技术相比较SCR技术,脱硝效率低,不适用在NOX浓度高的烟气系统。
  (2)初期设计时应考虑除盐水、压缩空气、蒸汽的富余量,以免影响其他系统的正常运行。(3)严格根据旋风筒进口温度(4个温度值均为):>850℃,走正常程序;若旋风筒进口温度≤820℃,报警,停运脱硝系统(4个温度值均为≤820℃)。否则影响脱硝效果。
  (4)尿素输送系统停运后,需用除盐水冲洗管道,防止尿素结晶堵塞管道。
  (5)尿素溶解罐和储存罐应设蒸汽加热系统,保证箱内尿素溶液温度,防止尿素溶液结晶。
  (6)喷枪宜采用进口产品,喷嘴采用哈氏合金等材料制作,耐温可达1100℃以上,喷枪采用316L材质,并设置保护风,可有效的防止喷嘴堵塞及热损害。
  (7)为防止喷嘴堵塞,脱硝系统停运后,每30分钟自动开启,吹扫喷嘴5分钟后关闭。锅炉烟气系统进行脱硝改造后,烟气的NOX浓度排放明显下降,满足了国家倡导低碳经济、节能减排的工作要求。同时SNCR装置简单经济、操作方便、价格低廉,是一种经济实用的NOx还原技术。
  6 结束语
  循环流化床锅炉NOx排放量通常情况在300ms/m3以下。在循环流化床锅炉上采用SNCR脱硝技术,脱硝率可以达到70%~80%,完全能满足当前小于100ms/m3的环保排放要求。同时其具有投资省,占地小,对锅炉运行几乎无影响的优越性,对循环流化床锅炉是最理想的NOx控制达标排放方式,适合大面积推广。


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